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混和床與EDI二種精除鹽水設備的性能對(duì)比


一.運行對比 混和(hé)床混和床在有效的交換周期內,出水水(shuǐ)質穩定(dìng),其電阻率可達14MΩ,一旦到(dào)達失效終點,則電導率會急劇上升,出水(shuǐ)水質也隨(suí)之不穩定。由於其交換周期受操作工的操作水平、再生劑質量、預處理水質以(yǐ)及樹脂本身的質量等因素的影(yǐng)響,故存(cún)在(zài)有效周(zhōu)期時間(jiān)長短不(bú)確定的因素。所以,在反滲(shèn)透+混和床的係統中至少存在兩個混和床(chuáng),一用(yòng)一備,以(yǐ)減小混床突然失效帶來的風(fēng)險。 EDI又稱連續電除鹽(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是將兩種已經成熟的水淨化技術--電滲析和離子交換相結合,溶解的鹽在低能耗的條件下被去除,在運行過程中不需要化學再生,並且其(qí)出水電阻率較混床出水還要高,可達10-15MΩ.CM,滿足國家(jiā)電子級水I級(jí)標準(zhǔn)。 EDI對一(yī)級反滲透出水電導率沒有(yǒu)太高的要求,進水電導率在(zài)4-30us∕cm其都能夠(gòu)合格產水。可能需增加軟化裝置(zhì),或增加RO膜阻(zǔ)垢劑去除水中的鈣、鎂(měi)離(lí)子。 若電(diàn)導率較高時隻需調節運行電流的大(dà)小。 屬於環保型(xíng)技術,離子交換樹脂不需酸、堿化(huà)學再生,節約大量(liàng)酸、堿和清洗用水,大大降低了勞動強度。更重要的是無廢酸、廢堿液排放,屬於非化學式的水(shuǐ)處理係統,它無需酸、堿的貯存、處理及無廢水的排放。 二(èr) 操作對比 混和床 混和床再生時間(jiān)比較長,再生中需耗用大量的RO水將混(hún)床衝洗合格。混和床的設備操作在純化水係統中是比較複雜的,從一開始的配酸、堿(jiǎn)到(dào)最後的再生結束最少需經過兩個班、多人(rén)的配合,勞動強度較大,同時由於混和床的交換有效周期的縮短帶來了混床(chuáng)的頻繁再生,進一步加大(dà)了(le)再生時的(de)勞動強度(dù)。 混和床再生時操作工需與(yǔ)酸、堿進行接觸,是一種危險性的操作(zuò),而(ér)且再生時雖然操作工(gōng)穿戴有勞(láo)動保護用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危險。 混和床(chuáng)再生後的使用有效(xiào)期與操作工的經驗、工作(zuò)責任心(xīn)及(jí)再生用酸堿的(de)質量(liàng)有(yǒu)很大的關係,由於其操作(zuò)大部分靠經驗操作,難免(miǎn)會出現混和床再生後在(zài)備用期內就失效(xiào),不能使用的事情。這樣就(jiù)有可能會影響正常生產。 EDI 是由一個或幾個每小(xiǎo)時產水量(liàng)相同的模塊組成,根據實際純水的使(shǐ)用量開啟或停止EDI模塊,手動操(cāo)作相對頻繁,但(dàn)操作比較簡單,隻需開啟EDI進水閥門和濃水閥門,以及打(dǎ)開電源同時根據出水水質調節電解電壓和電流的大小即可(kě),對操作工的責任心要求較高。 三.成本(běn)對比 1) 投資量比(bǐ)較 與混和床離(lí)子交換設施相比EDI裝置初期投資量要高約80%左右,但從混和床需要酸堿儲(chǔ)存、酸堿添加和廢水處理設施及後期(qī)維護、樹脂更換(huàn)來看,兩者費用相差在30%左右。另外,EDI裝置設備小(xiǎo)巧,所需廠房空間遠遠小於混和床 2)運(yùn)行成本比較 EDI裝(zhuāng)置運行費用包括電耗、水耗及設(shè)備折(shé)舊等費用,省去了酸堿消耗、再生用水、廢水處理和汙水(shuǐ)排放等費用。 在電耗方麵,EDI裝置約0.5kWh/t水,混床工(gōng)藝約0.35kWh/t水,EDI的電耗成本會略高。 在水耗方麵,EDI裝置產水(shuǐ)率高,不用再生用水(shuǐ),因此在(zài)此方(fāng)麵運行費用遠低於混床(chuáng)。 至於混床的藥劑費和EDI設備折舊費兩者相差(chà)不大(dà)。 總的來說,在運行(háng)費用中,EDI裝置噸水運行成本在2.4元左右,常規混和床噸水運(yùn)行成本在2.7元左右,高於EDI裝置。因此,EDI裝置多投資的費用在幾年內完全可以(yǐ)回收。 3)產品水水質比較 EDI裝置是一個連續淨水過程,因此其產品水水(shuǐ)質穩定,電阻率一(yī)般為15MΩ/cm,最高可達18MΩ/cm,達到超純水的指標(biāo)。混和床離子交換設施的淨水過程是間(jiān)斷式的,在剛剛被再生後(hòu),其產品水水質較高,隨著使用時間的延長其產品水(shuǐ)水質會慢(màn)慢變差。進而(ér)需要對混和床重新再生。(一般混和床再生周期約為7~20天(tiān)左右,隨著樹脂使用時(shí)間的延長,再生周期會越來越短) 四、優、缺點分析 優 點 混和床 1、設備初期投入低2、出水水質穩定3、預處理要求簡單4、水的利用率較 高 EDI1、設想周到的堆疊(dié)式設計2、水質(zhì)穩定3、無(wú)需酸堿再生,無危害性廢液排放(fàng)4、連續運行,簡單操作5、運行費用低6、占地麵積小7、便於安裝及保養8、水的利用率高 缺 點 混和床(chuáng)1、樹脂交換容(róng)量利用率低、損耗率大2、酸堿再生有危險性廢液排放3、細菌易在床層中繁殖4、閥門較多,操作複雜(zá)5、運行重量高,占用(yòng)麵積(jī)大 EDI1、初期(qī)投資較大(dà)2、 對預處理要求高 五、綜合分(fèn)析 綜上所述,對於高純(chún)水係統,無論從產水質量、性能和操作等(děng)方麵考(kǎo)慮,還 是從運行費用和環保等(děng)方麵考慮,雙級反滲透+EDI工藝(yì)都是一個理想的選擇


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